解决机组直线关闭时调保参数偏大的方案分析

6 解决机组直线关闭时调保参数偏大的方案分析

根据前述对原设计方案的水力过渡过程分析结果,在机组甩负荷时,导叶采用分段关闭,各机组各种工况下机组最大转速上升率、尾水管进口真空度及蜗壳末端最大压力升高率均满足规范要求;在机组甩负荷,假设导叶分段关闭失效、导叶直线关闭、关闭时间为8.5s的条件下,1号机组各种工况的机组最大转速上升率、尾水管进口真空度能满足规范要求,但1号机蜗壳末端最大压力升高率偏大,达64%。

在机组GD 2既定的情况(方案1)下,为了解决1号机蜗壳末端最大压力升高率偏大的问题,分别从减少引水隧洞长度(方案2)、增设引水隧洞调压室(方案3)、加大引水隧洞洞径(方案4)和引水隧洞交叉布置(方案5)等方案进行了比较分析和研究。